近年來,隨著礦井開采不斷延伸,對運輸系統(tǒng)的要求越來越高。傳統(tǒng)的鋼絲繩膠帶由于鋼絲繩芯易銹蝕和撕裂,不僅嚴重降低膠帶的運輸強度,縮短膠帶壽命,還大大增加了維修力度和維護費用,這些都無形中制約著公司的高產(chǎn)高效高質(zhì)量發(fā)展。作為全國首座智能化礦井的新元公司,傳統(tǒng)運輸方式改造迫在眉睫。
為此,新元公司抽調(diào)專業(yè)技術(shù)骨干,成立皮帶改造團隊,機電動力部部長李志超擔任團隊隊長?!皥F隊成立后,我們一方面是上網(wǎng)查閱皮帶改造資料,一方面是去做市場調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)平煤八礦當時使用的煤礦大功率永磁直驅(qū)芳綸帶式輸送系統(tǒng),省去了減速機、液力耦合器等傳動環(huán)節(jié),率先將芳綸芯輸送帶用于煤礦井下,防縱撕效果明顯,實現(xiàn)輸送系統(tǒng)節(jié)能近17%,這一新技術(shù)為正苦于皮帶改造的問題帶來了曙光?!崩钪境嬖V記者。
據(jù)了解,新元公司9#煤皮帶機原先采用的是“高壓磁力啟動器+三相異步電機+CST傳動+鋼絲繩芯膠帶運輸”運輸方式,不僅效率低下,而且能耗和維修成本較高。
經(jīng)過對比,皮帶改造團隊發(fā)現(xiàn)芳綸絲是防彈衣的使用材料,有機纖維中強度最高,質(zhì)輕,皮帶里應(yīng)用這種材料,相較于傳統(tǒng)的鋼絲繩皮帶每米重量可減輕不少。加之芳綸絲具有高強度、低伸長、化學(xué)穩(wěn)定性好、網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)等優(yōu)點,有效地解決了皮帶容易撕裂的問題。
思路有了,剩下的就是實干。該項技術(shù)在集團尚屬首例,為了圓滿完成改造任務(wù),達到預(yù)期效果,改造共分為兩次進行,而且時間跨度長達一年之久。2022年6月完成了九號煤皮帶機延伸以及更換芳綸輸送帶,又于2023年9月利用每日檢修時間完成對驅(qū)動裝置的改造。改造后,為了完成對新設(shè)備的磨合,還耗費不少人力、精力。皮帶要提前硫化做接頭,原先的皮帶是按鋼絲繩一長一短交替式硫化,現(xiàn)在芳綸絲是網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),采用的是三角形的排列方式?!盀榇宋覀兗夹g(shù)人員特意鉆研了新的硫化方式,并向工人們進行普及,鑒于三角形高穩(wěn)定性,新的硫化方式更不易發(fā)生皮帶撕裂的情況?!逼Ц脑靾F隊成員洪文穎告訴記者。
穩(wěn)定運行了一段時間的芳綸膠帶,著實讓皮帶改造團隊嘗到了新技術(shù)、新裝備帶來的甜頭。不僅如此,該項目還是一項節(jié)能降耗的新舉措。自重輕的情況下,運輸煤的效率更高,電機也省力。“針對我們現(xiàn)在開采的九號煤來說,最大運輸距離5500米,原設(shè)計皮帶機3500米,隨著采掘的延伸,需要再安裝一部皮帶機,增加皮帶機購置、運維、人工成本。而現(xiàn)在用了變頻+永磁直驅(qū)電機+芳綸膠帶后,因為重量輕的優(yōu)點可以直接延長2000米,實現(xiàn)一條皮帶貫穿膠帶巷。”洪文穎興奮地告訴記者。
永磁電機和芳綸膠帶同時使用開創(chuàng)了集團首例,且改造完成后穩(wěn)定運行半年,使用很成功。今年新元公司將繼續(xù)推進主斜井皮帶機及西區(qū)皮帶機變頻驅(qū)動系統(tǒng)改造,通過“永磁電機+組合變頻器+芳綸輸送帶”以及智能監(jiān)測系統(tǒng)的成功應(yīng)用,確保主運輸系統(tǒng)更加綠色智能、安全高效、可靠運行。
(文 子冰 潘潤花 劉昱凱)
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